9月份,华中和华东地区天气转凉,气温下降,民用电负荷减少,耗煤量下降,且电厂库存高位,拉煤积极性减弱,促使沿海煤炭市场再现低迷景象。当前,用户库存已经达到高位,沿海六大电厂存煤可用天数高达23天,其中浙能、上电存煤可用天数分别高达32和35天。9月份,沿海煤炭市场活跃程度较8月份要差一些,北方港口空泊现象再次出现,煤炭发运数量出现下滑,库存出现走高。不温不火的市场行情,下游高位的库存,会打压下水煤价格,遏制上涨步伐。
进入9月份,神华集团继续领涨,各煤种均上涨5元/吨,中煤、同煤、伊泰等大型煤企积极跟上。继8月份后,神华第二次涨价,主要是受近期国家出台的煤炭脱困措施的影响,下游电厂并不认可上涨后的价格。屋漏偏逢连夜雨,煤价上调后,正赶上煤炭消费淡季,主要发煤港口到港拉煤船舶开始减少,神华旗下黄骅港、天津神华煤码头以及秦港专用场地库存开始出现上涨,市场供大于求压力加大。
当前,下游电厂抢运煤炭已经告一段落,各大电厂库存接近饱和,拉煤积极性出现衰减,促使后续市场不容乐观,预计环渤海动力煤价格指数上涨也难,下跌也难,处于僵持局面。下游需求低迷,电厂耗煤水平不高,拉煤积极性也不积极。进入秋季,民用电下降的同时,工业用电依然不振。据华能集团业务人员介绍,该集团旗下电厂存煤处于高位,耗煤量大幅下降,华能对旗下80台火电机组停掉了13台,其中3台检修,10台停机备用。目前,华能沿海电厂日耗煤数量仅为17.7万吨,比正常情况减少了4万吨。其余电厂如:浙能、粤电、国电也出现这一问题,电力集团纷纷将部分火电机组停机检修或者备用。
回顾这轮煤价上涨全过程`,进入夏季用电用煤旺季,沿海六大电厂日耗煤量告别七月上旬的60万吨的低位水平,上升至68万吨的中位水平,耗煤数量有所增加,存煤可用天数进一步下降,存煤数量呈现下降态势,用户拉煤积极性有所恢复。进入8月份,为了抵御台风等恶劣气候的影响,赶在大秦线检修之前增加储煤,防止库存下滑过快,华东、华南电厂增加煤炭采购量,拉运数量超过七月份水平,形势走好,煤炭交易价也小幅上扬。进口煤方面,国家开始采取限制进口煤,扶持国内煤企的措施,此外,国际海运费出现上调,澳洲煤报价走高,进口煤形势不乐观,8月份,我国进口煤仅为1886万吨,同比下降27%;进口煤价格优势不再,国内煤炭价格止跌企稳,尤其5000大卡煤炭价格出现小幅上调。进入9月份,受民用电减少、电厂补库基本结束等因素影响,电厂耗煤下降,用户拉煤积极性减弱,到达北方港口的拉煤船舶出现减少态势,煤炭市场下行压力加大;但受神华、中煤等大型主力煤企上调煤价影响,北方港口平仓价继续保持小幅上调。
多年来,澳大利亚、印尼、越南、俄罗斯等国进口煤依托煤炭生产成本低、运费低廉、以及价格便宜、质量优良等优势,成为国内煤炭行业一个强有力的竞争对手,进口煤市场份额不断扩大,很多用户对进口煤实现了常态化采购以及配煤使用,成为不可缺少的煤种;加之国内煤企产能释放,产量增加,促使国内煤企竞争压力加大纷纷采取降价促销、以量补价的措施,促使煤炭价格不断下调。目前,由于北方港口平仓价过低,国内煤企已经无力支撑,很多已经亏损经营。据媒体介绍,目前,国内煤炭企业亏损面已超过70%,有50%以上企业下调了职工工资,部分企业出现了缓发、减发、欠发工资现象。鉴于这种现状,国家出台的各项救市政策已经成为了最有效的方法,也是让煤炭经济恢复元气的最直接的手段。近期,国家发改委主持召开的煤炭企业脱困工作会议,强调要控制低质煤进口,提高进口煤关税,在很大程度上,会增加进口煤成本,提高国内煤炭的竞争能力,促使国内煤炭供需形势趋向平衡,煤炭价格回归理性。8月28日发改委会议部署:2014年煤炭进口要减少5000万吨,由于1-8月份进口煤炭减少了近千万吨,要求9-12月份减少4000万吨,其中主要电力企业承担减少2000万吨,由五大电力和神华、华润、浙能、粤电具体落实,分摊减少的数量。
基于各项措施的即将出台,预计未来几个月,国内市场将进一步趋好。10月份,伴随着大秦线检修的开始,国内煤炭市场会很有所趋好;而形势进一步趋好,则需要借助11-12月份,南方枯水期的到来和冬储煤的进行,才能起到“火上浇油”的作用。预计年底之前的11、12月份,国内煤炭市场会出现供不应求现象,沿海煤炭运输呈现繁忙景象,煤价出现持续上涨。