10月31日,中国石油西南油气田公司页岩气日产量达到4027万立方米,再创历史新高。
今年以来,面对川南页岩气中深层老井递减率高于预期、泸州深层页岩气改造时效低、套变复杂等挑战,西南油气田公司聚焦“老井挖潜稳产、新井快建快投、新层系勘探评价”三条主线,强化生产运行组织保障,努力推动页岩气产量箭头持续向上。
全面推广“生产特征在线分析+生产异常提前预警+生产调优远程执行+现场跟踪”的动态跟踪与生产优化模式,依托采气工艺智能管理平台,深入摸排老井措施生产情况,加大试验力度提高措施主动性,加快规模化措施推广应用,在20多个平台推广多级增压+泡排、循环气举+柱塞等复合工艺,实现10余口躺平井复产,全年实施措施作业4万余井次,老井月产量递减由7.0%降低至2.9%,稳产基础不断夯实。
注重管理和技术协同发力,持续攻关上部井段钻井提速专项技术,推广“日费制”和“联管总包”先进经验,实现“一趟钻”比例超过40%,钻井周期较2023年缩短8%以上,单日进尺最高达700米,创川南深层页岩气历史新高。系统研究套变和压窜机理,形成复杂预测、预防、预警、治理关键技术,深层套变下降至24.2%,深层新投产井井均EUR实现提升。加强新井生产组织要素保障,强化产建工序衔接,注重滞后井周期控制。
按照“加快推进、严肃责任、严控过程”总体思路,成立公司加快页岩气新层系工作专班,明确各环节加快实施周期,细化各部门、单位职责。加快落实QZS组核心建产区,抓好探评井及先导试验井实施工作;初步形成WJP组高产井培育模式,在进一步总结大页1H井实施经验的基础上,实现大201井测试产气再创新纪录,进一步证实了新层系的开发潜力。
下一步,公司将继续围绕2024年和2025年的产量任务目标,坚持做好页岩气生产运行管理,抓实抓细产能建设,接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗,奋力夺取决胜500亿新会战的全面胜利。(王恒)