本网消息(通讯员钱玮玮 李春莲)截至3月4日,华北油田采油四厂设备设施改造后,5台再制造抽油机已投入使用,224台防腐刷漆抽油机面目一新,16台受灾抽油机的基础完成了更换安装,为该厂聚焦精准挖潜,控本创效贡献力量。
随着提质增效持续推进及扭困减亏工程不断推进,采油四厂深化“一切成本皆可降”理念,强化管控、开源节流,深挖资产管理创效,对使用年限长、局部有破损的抽油机、遭受洪水浸泡的抽油机基础实施改造,全年共计盘活利用闲置资产500余万元。
整理“仪容”穿“新衣”,让抽油机更“精神”。随着使用年限不断延长,部分抽油机掉漆严重,部分设备管理牌和设备运行状态牌破损、老化,设备名称、型号、运行参数、运行状态、承包人等信息不清晰,影响设备现场标准化管理。该厂通过优化设计方案、严把质量关、紧盯施工进度等环节完成全厂224台抽油机防腐刷漆,更换设备管理牌3228块,提升了站场形象和井场标准化水平,保证了油气站场“三基”工作的全方位提升。
修复“手术”逆生长,让抽油机更“健康”。全厂20年以上的抽油机312台,维护费用成本较高,加上设备更新渠道受阻,“体弱多病”的抽油机不能及时更新,安全技术状态较差。该厂对无利用价值的待报废抽油机实施再制造技术,通过电液压脉冲及等离子喷涂技术、激光熔覆再制造技术对旧部件进行再制造修复和改进,不仅让旧设备重新焕发生命活力,而且使其耐磨性提高1.9-8.3倍,寿命提高2-3倍。2023年5台待报废抽油机进行了再制造,节约购置资金80万元。
从“基”做起查隐患,让抽油机更安全。2023年华北平原遭受百年一遇的洪涝灾害,因暴雨、洪水冲刷导致抽油机基础出现开裂、倾斜、破损、下陷等现象,压杆无法紧固,影响设备平稳运行,存在极大安全隐患;该厂先后踏勘现场50余次对全厂抽油机本体和基础底座进行逐一实地勘察,最终经过严密的分析,仔细的论证,敲定最优方案。对安22-30X、京22-12等16台受灾抽油机的基础进行重新更换与安装,消除了现场风险隐患点107处,保证了设备的本质安全。